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焦油破乳剂-焦油脱水剂-焦油氨水分离剂-煤焦化净化回收剂

焦油破乳剂-焦油脱水剂-焦油氨水分离剂-煤焦化净化回收剂

坊兴科化工材料有限公司位于廊坊市大城县北魏工业区,京津走廊上的明珠。北京和天津中间,地理位置优越,交通非常便利。。公司主要生产:焦油破乳剂,焦油脱水剂,焦油氨水分离剂等系列产品

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    河北 廊坊 大城县 大北路开发区
是否进口:否产地:河北廊坊产品名称:焦油破乳剂
用途:焦化厂焦油脱水是否危险化学品:否货号:127824
化学名:poruji含量:99%规格:XK-0608
CAS:88-90品牌:兴科PH值:6-7

焦油破乳剂-焦油脱水剂-焦油氨水分离剂-煤焦化净化回收剂详细介绍

廊坊兴科化工材料有限公司位于廊坊市大城县北魏工业区,京津走廊上的明珠。北京和天津中间,地理位置优越,交通非常便利。。公司主要生产:


焦油破乳剂,焦油脱水剂,焦油氨水分离剂等系列产品是目前国内一家具有知识产权的企业我公司产品质量为企业的生命,格守“科技创新”“用户至上”的宗旨,本着“以诚取信、以信立业、有效投入、科学发展“的理念,始终致力于为新老客户,更大限度的节约资源、降低成本、提供高效益、优品质、环保节能产品,创造更大的企业效益。廊坊兴科化工多年来公兴科司坚持“***、科学管理、用户满意的质量方针,把产品质量作为公司运营的基础,把质量***作为公司管理系统的基本要素。公司集科技开发,生产制造和销售为一体,公司对所有设备和生产技术实施科学管理,对生产流程进行全程质量、技术跟踪监控。近年来,公司科研部门积极开发并结合国内外***技术成功研制出了国际***的日产量达百吨的岩棉自动生产线。公司始终坚持“***,用户至上,科技先导,信誉为本的企业宗旨;河北大城县作为保温及化工的专业生产企业,在几年的时间内,通过技术创新、完善企业经营管理,逐步占领保温材料的主要市场,特别是在酚醛保温材料,岩棉保温材料,硅酸铝保温材料,防火隔离带,外墙保温材料,橡塑管条保温材料中***。廊坊兴科化工材料有限公司不但为广大用户提供优质的产品,合理的价格;您的满意,是我们的追求,让我们一起携手,在保温材料的行业中创造出温暖的明天。
概述>>>>>>>除了焦炉煤气之外,焦炉煤气喷淋冷凝产生的氨水和焦油是炼焦工艺中两个最主要的副产品。>>>>>>>焦油所产生的经济效益可以帮助焦化厂弥补煤气洗涤所带来的成本的压力。循环氨水虽然不象焦油那样为客户带来可观的经济效益,但是如果不进行妥善的处理,不仅会对焦化生产工艺带来影响,而且还会遇到环保排放方面的压力。焦油破乳剂焦油脱水剂焦油氨水分离剂煤焦化净化回收剂>>>>>>>很多方面来看,焦油和*都很相似,是一种日趋减少的资源。现代西方的炼焦工业越来越注重于无回收的炼焦工艺,未来焦油市场必将出现供小于求的市场格局。所以,优化回收工艺,可能的回收炼焦工艺产生的焦油无论是在当前还是在未来都将为焦化厂带来可观的经济效益。由于工艺问题和场地的因素,依靠增加设备的手段来改进焦油氨水质量受到限制,在国外企业应对此问题的方法是在生产过程中添加化学剂,提高焦油和氨水的分离程度,降低焦油粘度,这样既达到焦油脱水的目的又降低氨水中的焦油含量,防止循环氨水中所含焦油在系统设备中的沉积。2.>>>>>技术方案发展历程>>>>>>>>>目前,上已有一些化学方法可以提高焦油质量,其中主要包括以下两种:水基技术方案和油基技术方案。?>>>>>>>>水基技术方案水基技术方案(破乳剂)通常是将化学剂加入焦油产品中,从而进入到储罐中,通过一段时间的停留,水基剂将破坏这些乳液,使氨水从中分离出来并重新流回到系统当中。这种技术能够有效地达到降低焦油含水率的目的,但它对循环氨水质量的改善作用很小甚至没有作用。?>>>>>>>>油基技术方案这种技术是在集气管和桥管喷淋回路中加入焦油减粘剂和破乳剂,通过这种方法,不仅能够提高焦油脱水率,而且对循环氨水的质量也有积极的影响。嘉能公司焦油脱水剂同时也是一种的减粘结剂,它会在焦油的表面生成一层膜,增加焦油的流动性,使得焦油的粘结性大大降低。>>>另一个影响焦油脱水率和循环氨水质量的因素是喹啉不溶物的含量,这是因为喹啉不溶物与焦油和氨水形成稳定的乳状液。在通常条件下,喹啉不溶物对焦油和氨水的分离不会有重大影响,但考虑到焦油和氨水的质量问题,它却是一个不容忽视的因素。而这种化学解决方案则能够降低因喹啉不溶物造成的焦油氨水分离问题。>>>目前采用这些化学技术来增强焦油氨水分离工艺的有:加拿大、美国、日本、巴西、智利和欧盟一些。尤其是在日本和南美,近年来很多性的大钢铁公司的焦化厂都在采用这些技术。焦油破乳剂焦油脱水剂焦油氨水分离剂煤焦化净化回收剂3.焦油和氨水质量管理的重要性>>>>>>>氨水和焦油是同时产生的,随后他们被同时处理,经过气液分离器之后它们被分开处理。但是因为煤气洗涤操作设计的原因,在很多工序里面他们是结合在一起的。这种有时分开有时结合在一起的特性对整个生产工艺造成了许多问题。>>>>>>>为了既满足环保排放要求又***焦油氨水分离工艺、焦油回收工艺的要求,焦化厂必须关注氨水和焦油质量的管理。严格正确的氨水焦油质量管理可以在降低操作成本的同时使得经济效益化。3.1氨水>>>>>>>即便是把氨水里面的焦油全部分离出来,氨水本身的性质依然会对生产工艺和操作成本带来直接的影响。我们认为清洁的氨水依然会造成生产系统的腐蚀和结垢。>>>>>>>氨水导致腐蚀产生的主要原因是因为在氨水中存在氨、物,H2S,CO2和其他污染物。基本上***腐蚀产生的措施很少。>>>>>>>理论上来讲氨水中不应该有钙的存在。但是实际操作上氨水中往往会检测到少量钙的存在(。这种钙的存在的原因主要来源于两个方面,一个是其他系统操作排进来的废水,另一个是因为环保的要求在焦炉煤气洗涤过程中必须要将各个阶段产生的废水进行处理。当钙离子的含量超过10ppm之后系统内部结垢的趋势将明显增强,相应的废水处理的成本也将大大提高。钙离子的升高还将降低系统的冷却效果,降低循环氨水质量,减少焦炉煤气副产品的收率,从而带来的操作成本的上升。所以,如果氨水系统中钙含量升高,首先必须查明钙离子的来源,然后尽可能的或减少因钙离子的存在而对系统和工艺带来的影响。


     >>>>>>>另外一个方面,虽然清洁的氨水不应该含有焦油,现实的操作中却往往有焦油的存在。在较低的焦油含量(情况下,氨水中的焦油对工艺和操作成本造成的影响不会很大。如果焦油物质控制在小于100ppm的情况下,对生产工艺带来的***影响还可以接受。但是在大多数氨水焦油操作实践中,焦油的含量却远远高于这个数值,有的会在200-300ppm,高的甚至达到2000-3000ppm。在这样高的焦油含量下,焦油和系统中悬浮物结合起来造成的沉积会对煤气清洁操作的各工序带来影响。不仅直接降低了系统的冷却效率,大大增加了系统的操作维护成本,并且还会降低焦炉煤气副产品的收率,加剧系统管道的腐蚀和沉积现象,同时也会带来环境保护的隐患。焦油破乳剂焦油脱水剂焦油氨水分离剂煤焦化净化回收剂3.2焦油>>>>>>>焦油是炼焦过程中一个很有价值的副产品。所以,在回收过程中所产生的焦油的质量会对焦化厂的效益有着很大的影响。焦油的质量主要由以下几个方面来判断:水分灰分甲苯不溶物或喹啉不溶物>>>>>>>水分的问题主要产生在焦油处理过程或者是炼焦操作的过程,当然也可能是两者的共同作用的结果。>>>>>>>甲苯不溶物/喹啉不溶物和灰分的问题主要发生在炼焦操作过程中,也可能由于一些设备操作不当所产生。4.加强焦油氨水质量管理>>>>>>>通常来讲,焦油氨水系统都设计有适当的操作程序和处理设备,如果再加上炼焦过程和煤气清洁工艺的正确操作,焦油和氨水的质量应该能够足以降低操作成本和尽可能的回收副产品。但是在现实的操作中,焦油和氨水的质量总是会有一些波动,和焦化厂的期望目标有一些差距。或减少这些波动是加强焦油氨水质量管理的关键因素。>>>>>>>增加合适的设备可以达到生产高质量的焦油和氨水的目的,但是这种投资对于焦化厂来讲显然是不经济的。所以焦化厂只能在现有设备的基础上,对每一步工艺过程都按照标准严格进行操作,才能***尽可能的改善最终产品质量。>>>>>>>象任何工艺处理一样,焦油氨水质量管理最重要的关键点应该放在工艺侧的最上游,只有这样,下游的工艺才能从这些工艺上的改进得到收益。每道工序的改进就会形成一个合力,而整个生产工艺将会从这种系统性的改进中受益,从而达到良性循环。>>>>>>>我们通常按照以下三个方面来解决问题,并且通常我们会根据它们的排列次序来考虑提升质量的手段:设备操作化学品技术>>>>>>>虽然并不是所有的操作都会被上面所列举的三个因素影响,但是必须对问题按照上述顺序进行评估,因为只有这样才能得出对系统和工艺的正确评价,从而达到期望的效果。总之,正确的焦油氨水质量的管理可以降低操作成本,***,并且能够***生产操作符合环保要求。5.化学品工作机理5.1工作机理>使用的化学品的作用是一种破乳剂和减粘结剂。焦油和循环氨水在一种乳化状态进入氨水焦油分离大槽。如果没有其它能够稳定这种乳化状态的溶液导入大槽,氨水和焦油在大槽里面依据各自的物理特性,可以比较容易的分离开来,而且这种分离速度很快。但是大槽内依然有一个包含焦油、煤粉、焦炭粉末和氨水的乳化层,如果停留时间足够长,这些物质能够继续分离,但在实际的操作中因生产工序的要求,不可能提供充足的停留时间。所以经常会有一些未完全分离的乳化液中的杂质和氨水一起离开焦油氨水大槽,进入氨水喷淋系统。与此同时,通往氨水焦油分离大槽的废液也会保持氨水焦油的乳化状态。化学品能够破坏乳化层中的平衡状态,加强分离效果,减少乳化层,可能的降低夹带进入循环氨水的可能。在这些情况下,嘉能的化学品能够帮助减少这种乳化作用,并根据废液的不同,适当调整化学品的剂加量。  焦油脱水剂同时也是一种的减粘结剂,它会在焦油的表面生成一层膜,增加焦油的流动性,使得焦油的粘结性大大降低。5.2对生产工艺的优化和投资回报分析通过兴科公司化学品增强工艺方案实施并配合现场工艺操作的改善,我们可以达到以下目标:可衡量的价值回报:?>>>>>>>>焦油水分会下降,喹啉不溶物也会相对减少;?>>>>>>>>焦油粘度下降;?>>>>>>>>氨水含油及悬浮物降低,品质更加清洁。?>>>>>>>>蒸氨塔及换热器v>>>>>>更不容易附着在换热器和蒸氨塔托盘上;v>>>>>>***减少换热器的清洗频率及蒸氨塔的排油频率;v>>>>>>能减少清洗换热器和蒸氨塔的费用。?>>>>>>>>初冷器v>>>>>>更加容易在焦油氨水大槽分离,焦油在初冷器壁上沉积的可能性大大降低;v>>>>>>达到更好的喷洒效果,良好的初冷阻力;v>>>>>>使初冷器煤气出口温度降低,并有效降低初冷器的热负荷;v>>>>>>清洗频率延长,清洗成本降低。?>>>>>>>>焦炉喷嘴及集气总管v>>>>>>大大降低氨水喷嘴的堵塞,保持氨水喷淋量,稳定荒煤气的冷却温度;v>>>>>>减少喷淋系统清洁和集气总管清洁工作量。>>>>>?>>>>>>>>压力翻板v>>>>>>更加灵活,加强焦炉压力控制,减少煤气泄漏。?>>>>>>>>焦油氨水分离大槽v>>>>>>焦油渣产量减少,相应增加焦油产量,减少焦油渣处理成本。?>>>>>>>>相应的能耗降低v>>>>>>焦油水分降低,会减少用来保持焦油储存槽温度的蒸汽用量;v>>>>>>焦油水分的减少,会减少超级离心机等脱水设备的能源消耗;v良好的初冷器出口温度,可得到***温度的焦炉煤气,气体的体积会减小,从而能够降低焦炉煤气在排送过程中的能源消耗。>案例介绍>1)中国北方某大型钢铁集团公司焦化厂7m焦炉:>效果改善v>>>>>氨水中焦油含量由420.7mg/l下降到178.3mg/l,下降率为57.6%;氨水中悬浮物含量由平均1602.1mg/l下降到290.1mg/l,下降率为81.9%;v>>>>>中间槽的含水率已从平均的7.98%降到4.37%,下降45.2%;焦油贮槽的含水率从平均4.39%降到3.30%,平均下降24.8%;v>>>>>焦油收率平均提高0.024%,同时焦油产量每月平均增加42.3t;v>>>>>系统中的油渣等物质也得到大量的清理,共清出焦油渣200吨左右;v>>>>>有利于炼焦车间的生产,减少清透集气管频次,提高炉顶除尘效果;v>>>>>有利于脱酚和蒸氨工序生产顺行,带来巨大的环保效益;v>>>>>由于焦油水分降低,焦油贮槽水量减少,节省蒸汽消耗。>取得的效益通过提升焦油产量和品质、改善脱酚管线、增加酚盐产量等收益,全年产生综合经济效益达100万元以上。>2)山东某大型煤矿公司焦化厂>>>>焦>>>>>炉:7.63m项>>目加前加后焦油水份49%-50%9%-12%焦油粘度无法监测12-16焦油后送量天>300m3/天>>年创造经济效益1500万元。3)河北某大型钢铁企业焦化厂7m焦炉>v>>>>>在装煤量上升23.4%的前提下,氨水中的悬浮物不仅没有随之上升反而下降了54%。(按平均值计算)v>>>>>试验稳定后氨水中油含量为:343ppm,为:147ppm,平均为229ppm。在装煤量上升23.4%的前提下,氨水中油的含量不仅没有随之增加反而下降了54.9%。(按平均值计算)v>>>>>投加剂后焦油回收率提高了0.35%,年创造经济效益1400万元>>背景>某国有大型钢厂的焦化厂拥有7.63米焦炉2座,2008年投入运行。相对于传统的6米焦炉和4.3米焦炉,这种大焦炉产生的焦油重质成分较多,氨水和焦油更加难以分离。


>该焦化厂于2009年5月采用煤调湿技术,将煤的水分由10%降低到6.5%左右。在煤调湿实施过程中,由于灰分夹带增加,造成焦油含水率较高、循环氨水浊度高并含有大量的焦油等一系列问题。>煤调湿技术是通过直接或间接加热来降低并稳定控制入炉煤的水分,使得入炉煤密度增大,焦炭和化工产品增产,焦炉煤气生产效率提高。许多焦化厂采用煤调湿来解决日趋紧张的煤气量不足的问题。但是,采用煤调湿后,煤的水分减少给煤气排送和化工工艺也带来了更多挑战,主要表现在:?焦炉煤气中焦粉夹带增加>?焦油质量下降>?喹啉不溶物增加>?水分增加>?焦油粘度增加>?循环氨水质量下降,主要表现在固体悬浮物含量增加>?初冷器热负荷增加>?焦油、NH3、BTX和H2S产量增加>问题分析>入炉煤水分降低,导致焦油含水***,氨水焦油的分离效果不好,使循环氨水的质量同步下降,同时焦炉氨水喷嘴堵塞及其系统内设备结垢堵塞,影响荒煤气冷却效果;剩余氨水质量也同步下降,导致蒸氨塔、脱酚塔堵塞,同时影响氨、酚的回收,也会使焦油含水率过高,大幅增加蒸馏系统的热耗,降低设备生产能力。>解决方案>为了应对焦油含水率和提高氨水品质的目的,该焦化厂与嘉能公司相关技术人员进行了详细的调查和探讨,决定采用嘉能工程化学技术加强现场工艺,在循环氨水投加焦油脱水剂JN-来改进焦油氨水分离效果。>1.焦油脱水剂有着优异的破乳功能,能够破坏机械化澄清槽中焦油和循环氨水形成的乳化层的平衡状态,加强分离效果,从而得到更小的乳化层,使机械化澄清槽里面氨水和焦油可以比较容易分离开来。>2.该焦油脱水剂同时也是一种的减粘结剂,它会在焦油的表面生成一层膜,降低焦油的表面张力,使得焦油的粘度大大降低,这也使得焦油的流动性增强,更不易于粘结在设

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